隨著國內磨機市場形勢的好轉,公司磨機任務量加大,通用機械廠每月要生產10多臺磨煤機,加工10多個大齒輪,正常情況下,公司的5米、8米滾齒機每月只能加工4個350磨機的大齒輪,制齒加工成為制約生產的瓶頸。如果采用委外制齒,不僅每個大齒輪的委外費用需5萬元左右,而且工期無法保證。
針對生產中出現的這些問題,通用機械廠充分調動工程技術人員的積極性,在韓會津、趙瑞起等工程技術人員的帶領下,經過反復論證和方案設計,最終決定采用改造液壓牛頭刨車的方式為大齒輪粗開齒,然后利用滾齒機精滾齒。2004年1月份確定方案,3月底改造試驗成功。從工裝的制造到刀具的改進都做了細致的工作,現250、290、350、380磨機的大齒輪均可在刨齒機上粗開齒。
以350磨機大齒輪為例:現刨齒機開齒只需7天,到滾齒機精滾制齒只需4天時間 ,每月能確保12臺磨機的生產,有效的解決了制齒加工的瓶頸制約問題。截止到今天,通用機械廠已粗刨44個大齒輪,節約委外制齒費用200萬元。