2月9日,工程公司承接出口產品破磨機孔板、左右斜盤等生產任務共22件。由于外商要求對該產品進行耐磨層堆焊,原計劃委外加工,但外協需10多萬元,為節約資金,同時提高焊接技術水平,工程公司大膽承接了該項目。公司領導對該項目非常重視,為此,工程公司召開專題會議,制定作業計劃。由于工件母材為鑄鋼件,且有過料孔,可焊性較差,易開裂或變形,一旦焊接成形將無法調整,將會造成很大損失。此次焊接所用焊條為YDH502碳化鎢焊條,該種焊條溫度要求高,不易起弧,可焊層成形難度大。針對這種情況,由技術科負責焊接參數的選定,技術人員制定詳細的焊接工藝,車間抽調經驗豐富的焊工進行作業。為使電焊工掌握焊接性能,先進行了試焊,并積極采取措施自制了電加熱器,保證工件焊接過程中的溫度。
焊接班組24小時不間斷作業,一周就拿下10間孔板。通過不斷進行經驗總結和技術改進,該工件堆焊初步獲得成功,成型率較高,符合該產品技術要求,并獲得了公司設計院與工藝處的認可。該焊接工藝被列入工程公司2006年技術攻關項目。